TIME:2018/02/25
工匠,有工藝專長的人。在海亮股份的車間里,有這樣一群人——他們堅守在平凡的崗位上,數(shù)十年如一日,用自己的非凡匠心,一絲不茍完成每一個環(huán)節(jié);他們又不安于現(xiàn)狀,刻苦鉆研,大膽革新,從設(shè)備到工藝,都不斷改進提升。他們的行為,無愧于“金牌工匠”這份殊榮!
周韓波 盤管盤拉工段
浙江海亮股份有限公司銅管道事業(yè)部
周韓波作為入職十多年的海亮老員工,一直堅守在生產(chǎn)一線,在定人定機生產(chǎn)、加工難度高的光管、試樣管崗位,他憑借自己多年的豐富經(jīng)驗和精湛的技術(shù)水平,在3號盤拉應(yīng)用自如,發(fā)揮出色,2017年共出料2640噸,為工段第一,合格率也為第一。同時,在2017年旺季期間人員不足的情況下,他還帶領(lǐng)全班組成員主動抗下重任,額外加班加點,使班組產(chǎn)量比其余班組提高20%,極大緩解了旺季訂單交期緊張情況。
他勇于創(chuàng)新,在生產(chǎn)過程中,6.35*0.8和6.35*0.7一直存在尺寸偏心,成材率較低現(xiàn)象,他聯(lián)合技術(shù)部,對工藝進行改良,6.35*0.7和6.35*0.8的不合格率從8.9%下降到1%;在大多數(shù)員工都不愿意觸及工藝變化、工裝更換的情況下,他默默無聞對車間試樣的內(nèi)外膜油進行試驗,并做好相關(guān)記錄,給車間質(zhì)量的提升作出巨大貢獻。在工作之余,他也熱心培養(yǎng)新人,17年度為本工段培養(yǎng)3位新工,目前已能獨立上崗。
楊小平 復繞機
廣東海亮銅業(yè)有限公司
自加入海亮以來,楊小平工作努力認真,踏實苦干,積極團結(jié)同事共同完成分配任務(wù),為班組員工及其他班長做出了優(yōu)秀的榜樣。他經(jīng)驗豐富肯吃苦,在公司面臨繞螺紋管生產(chǎn)效率低下的困境時,主動提出螺紋管生產(chǎn)提速方案并帶頭實踐,僅用1個月便提升工段整體生產(chǎn)效率31.25%;在二線調(diào)試期間憑借其豐富的實踐經(jīng)驗及對設(shè)備構(gòu)造的熟識了解,與廠家人員無縫對接協(xié)商處理方案,僅耗時兩周,二線設(shè)備產(chǎn)能已基本能夠達到一線水平;在產(chǎn)品出現(xiàn)問題時,他反復試驗,最終順利生產(chǎn)出滿足客戶要求產(chǎn)品。
面對全新出發(fā)的廣東海亮,他通過一個月的現(xiàn)場實操培訓,硬是把9名從未涉及銅加工的新操作工培養(yǎng)成均能獨立生產(chǎn)的水平,為復繞工序的正常穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了非常重要的基礎(chǔ)。
他2017年度在廣東海亮復繞工段個人綜合(產(chǎn)量+質(zhì)量)評定排名雙第一,年終綜合績效綜合評定A+。
孫剛峰 研發(fā)工程師
浙江科宇金屬材料有限公司
孫剛峰自加入海亮以來,一直積極參與公司各項新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝的技改工作。在過去的2017年中,成績突出:1、全面參與了“一線小規(guī)格精密銅棒生產(chǎn)線改造項目”,主持設(shè)計了“1250T擠壓機收線裝置”及“鏈板式直條棒牽引裝置”等各項技改項目的設(shè)計研發(fā),并全程參與設(shè)備安裝調(diào)試工作;2、參與“年產(chǎn)30萬噸銅合金棒生產(chǎn)線”改造項目,為滿足新工藝的生產(chǎn),正在對使用的設(shè)備進行新的設(shè)計研發(fā);3、截止2017年底,共參與申報實用新型專利55項、發(fā)明專利9項,參與起草國家及行業(yè)標準12份,其中《易切削銅及銅合金棒、線》獲得了國家有色金屬標準化技術(shù)委員會技術(shù)標準優(yōu)秀獎3等獎。參與了6項新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā),多項獲得浙江省科學技術(shù)進步獎,其中《水平連鑄大直徑銅合金錠及其生產(chǎn)工藝》獲得了2017年度浙江申優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品新技術(shù)三等獎。
黃建龍 工藝員
海亮奧托銅管(廣東)有限公司
黃建龍平時工作努力積極,無私奉獻,能以個人表現(xiàn)帶動周圍同事。作為生產(chǎn)前段的工藝員,他以自己的關(guān)鍵業(yè)績指標為核心,既具有獨立思考能力,又具備團隊協(xié)作能力,表現(xiàn)出色。
工作中,他秉承著精益求精的人生信條。通過不斷改進生產(chǎn)工藝,他將復繞工序重疊裂紋率由2106年的0.27%降低至0.11%,遠超0.20%的年度指標。在熔鑄和軋制工序產(chǎn)能提升工作中,他帶動一線員工配合公司總體計劃,提前完成兩個重點工序的產(chǎn)能提升目標!對熔鑄工序提速后鑄錠出現(xiàn)的氣孔缺陷問題,他也能積極推動改善,制定有效的改善措施,保證了產(chǎn)能提升的進度和產(chǎn)品質(zhì)量。
他還時常深入一線,根據(jù)現(xiàn)場實際需求提出有效的改善方案,并親自動手改進,如軋機盤卷器存在刮傷銅管的隱患,他多次在現(xiàn)場觀察找出問題點并自主改善。正是這種腳踏實地、孜孜不倦的作風,讓他在工作中屢有建樹,成績斐然。